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变频技术在抽油机设备的应用

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白技术版 节能与环保 文章编号:1671—071 1(2010)05—0064—02 变频技术在抽油机设备的应用 江涛 ,鲁海英 克拉玛依834011; 克拉玛依833600) (1.油田公司百口泉采油厂油田工艺研究所,2.新山子石化总公司矿区事业部,摘要:分析了抽油机设备采用变频技术,实现变频调速功能,满足了油田进入高含水开发后期采用长 冲程、低冲次开采T艺的需要。 关键词:抽油机;变频控制;无级凋速; 能 中图分类号:TM921.51 文献标识码:B 近年来,低 交流变频调速器已在油刚机 械采油设备rIl1得到广泛应用,其中 弋智能抽 油机足一种采用智能一模拟及数字混合控制技 术的节能型抽油机,它不但缩短了“拖动电 表1 井号 1 3034 13041 使用机型 YCYJ l2—5— CYJMI{1 0~5— YCYJ l2—5— CYJMH12—5— 48HB 2OBD 48I1B 20BD 两种电机对比 呷论冲程/n 实际冲程/m 普通电机 3、4、5 5 4、5、6 变频电机 ≤5 2.15 ≤5 普通电机 3、4、5 5 3、4、5 4 变频电机 ≤5 2.43 ≤5 3.77 机一减速器一执行机构”的传动链,完成r油 液的采吸,同时实现r电机的无级调速。2000 底, 口泉采油J 开始在机采设备试用两俞 丁作参数 理论冲次/ (dmin) (drain) 具有变频调速功能的立式抽油机后认为,该机 实际冲次/ 泵径/mm 4 44 3.97 应用的变频控制系统克服了传统抽油机电机转 速额定、冲次的调整依赖电机皮带轮的更换、 冲程的调整】 序复杂等问题,实现了抽油机的 冲程、冲次调整无级化、自动化,满足了不同 油井的生广:需_嘤 电流 44 44 44 , 日产液/t 5.8 6.1 4.9 4.6 数据 泵挂/m 动液面/m }=电流似 1 709.2 1 681.5 35 1 709 2 1 640.9 16.1 1 596.6 1 488.3 33 1 596.6 1 507.2 20.2 该机应用的变频控制系统的自动控制效果 好、系统效率高,能满足大排量、聚驱及稠油 等多_l:况油井举升_T艺的需婴。据统计,百口 下电流/A 23 7.5 26 l1-4 理论载荷/kN 悬点载倚 实际载荷/kN 120 63 l0O 37.84 12O 65 12O 54 泉油田已在23台立式抽tlfOL上应用该技术,经 过几年的生产运行,证明其17电效果显著。 一装机功率/kW 输入功率/kW 功率因数 22 8.7 0.735 30 3.711 0.999 22 8 0.8l7 30 4.419 0.995 、变频抽油机控制器的现场应用 1.从2000年11月中旬开始,在百口泉采油厂油Lu21井 区选择了13034和13041两口井,分别应用变频 式抽油机, 应用前后的各生产数据对比见表l。从表1可以看出,在地 面、地下相同上况下,13034、13041两井在使用不同电机 2.换机前后实测功图对比见图1、图2。 二、抽油机变频控制系统特点 从立式抽油机变频控制系统的结构、原理及现场试用 情况,总结该控制系统具有以下特点。 前后,_l 电流分别下降了54.00%和38.79%,下电流分别下 降了67.39%和56.15%;输入功率分别下降了57.34%和 44.76%:功率 数分别上升(35 92%和21.79%。 1.系统效率高、节能效果好。从图1、图2可以看出, 使用抽油机变频控制系统后,其抽油机运行时载荷线非常 半滑,动载荷小,进一步降低有功功率,从而具有较高的 64 中国设备r程{ 201o年0 5月 节能与环保 表2 项目 调冲程 调冲次 技普通电气(机) 控制 4人x4h 2人x2h 术版 ll f'I| 变频电气(机) 控制 1人x3min 1人x3min 至 “ (a)换机前 (b)换机后 使用操作情况列表对比(表2),从表2可以看出,应用变频 控制技术的抽油机调整参数几乎不占用生产时间,提高了 l 13034井换机前后实测功图对比 I 作效率。 4.工作可靠,安全性能好。变频电气控制的电气保护 措施较完善,具有电源过压、欠压、断缺相、过载等13种 保护功能。试用的这两台变频控制技术的抽油机经过了4年 2n 4【J 6 o 多百口泉采油厂油田冬夏温差大(一38—42 ̄(2)及12级以上 大风的考验,各控制、运动部位均未出现大的故障。 m m (a)换机前 (b)换机后 三、结论 图2 13041井换机前后实测功图对比 系统效率和良好的节能效果。 2.运动特性调节方便,可满足多工况油井举升工艺的 1.与普通电气控制方式相比,变频电气控制技术使得 抽油机运行时的上下电流较小,能耗较低,功率因数高, 节能效果较好。 需要。根据油井多种井下T况,通过无级调速,该控制器 可方便实现冲程无级调整,冲次无级调节和控制,使井下 杆柱运行较平稳,减少了冲程损失(减程比为1)及由此造 2.冲程、冲次可在较大范围内通过按电钮来实现无级 调节,大大降低了现场操作工人的劳动强度,减少了地面 调整参数的占产时间,并且数据可在配电柜内的显示屏上 直接显示出来,很直观。 成的杆柱断脱,延长了修井周期,并能防止聚驱和稠油开 采时“光杆打架”、“管杆偏磨”、“柱塞偏磨”等T艺问 题,适应于多种E况条件下举升工艺的需要。 3.日常维护方便,费用低。随着井况的变化及生产的 3.换向平稳、动载小,改善了杆柱运行条件,降低了 抽油杆断脱频次,延长了修井周期。 4.安全保护系统完善,重心平稳。 需要,需经常对油井的工作参数进行调整,普通电气控制 技术在参数调整时比较费时费力,还因停机影响产量,而 收稿日期:2010一O1—27 变频电气控制技术则从根本上解决了这~问题,现将现场 [编辑:郭霄】 双星环保公司设备技术升级 “信步"高端 双星环保公司认真执行双星集团总裁汪海技术升级要 求 抓住世界低碳经济发展的机遇,完成了技术升级的 了技术升级跳跃性的一步,在继续研发铸造行业的除尘设 备基础上,还涉足了技术含量较高、附加值较大的食品行 业、碳黑行业、化工行业等多个新领域,逐步从给别人配 套单机设备逐步转向制造生产过程中不可或缺的生产性除 尘设备,在过去生产单机设备仅局限于普通气体粉尘处理 的基础上,转向研发高技术含量的高温含水含油气体粉 尘;在过去大颗粒除尘的基础上,转向研发微细粉尘处理 以及空调配套除尘设备 从工艺模仿到创造新技 为攻克技术质量难关, 转”,凭借高端、高附加值产品实现了跳跃式发展。 从低端产品转向高端产品 双星环保公司刚刚成 初始,大部分产品技术含量 低、 利润空间小。2009年以来,公司已根据市场需求,成 功研发了技术含量较高、 附加值较大的高压脉冲袋式除尘 器、脱硫除尘器、 除臭除味除尘器、碳黑除尘器等高端产 升级需要技术、工艺、设备 外部市场销售额由过去的3o%.N长到了现在的70%, 树立了双星名牌的市场新形象。 与协调,才能有突破和创新 器使用的是不锈钢新材料, 对工艺要求、操作技能有更 除尘配套设备转向生产性除尘设备 为拓宽技术领域、扩大市场份额,双星环保公司迈出 201o年o5月l中国设备工程 65 

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