太可怕了!某铝厂电解槽短路口爆炸,高温铝水飞溅出厂房
外!
一、电解槽短路口爆炸事故案例2021年4月3日早上4时30分,东南亚某铝厂三期项目某台400KA焦粒焙烧槽偏流严重,导致短路口爆炸,发生火灾,造成系列中断,部分槽停产。从上面的事故视频中,可以看出电解槽短路口爆炸太可怕了!短路口打火、母线与导杆的打火、爆炸,固态铝被高温熔化,飞出厂房外。在视频中可明显的看到大量高温熔融铝水飞出窗外。
二、事故后果
短路口爆炸作为电解生产中重大危险源,一旦发生轻则造成单槽停电,对母线构成损伤;重则造成整个系列停电,大母线严重损伤,易造成人员伤亡。
一般引起电解槽短路口爆炸有两种初始事件,即:电流分布不均和筑槽质量不合格。
1、电流分布不均原因
随着焙烧时间的延长局部冰晶石逐渐开始熔化成液体电解质,由于液体电解质的存在使某一块阳极的导电性增强。导电性好电阻小,在同样电压情况下通过电流就会增大,电流大发热量就多,冰晶石的熔化速度也将会加快,此阳极电阻也将进一步降低,从而形成不良循环,这就会引起焙烧期间阳极电流分布不均匀。
2、筑槽质量不合格原因
由于筑槽过程中,原材料的质量、操作使用的施工工具、施工工艺、标准化规范化施工程度等各种因素不合格,导致电解槽没有按标准完成,电解槽筑槽质量不符合要求。
当电流分布不均匀,出现电流偏流,就会引起某个阳极电流过大,产生热量过多,造成阳极钢爪熔爪,继而单个阳极脱爪。长时间如此,就会导致大量钢爪连续脱爪,从而引起阴阳两极短路,致使电解槽短路口爆炸,造成系列停电,人员伤亡,经济损失惨重。
因筑槽质量不合格,启动时,当液体电解质会从阴极钢棒缝隙中
渗透出来,槽控机电压升高,人员进入地沟对电解槽进行检查,发现缝隙,采取措施,进行扎边对缝隙进行填补成功,电解槽又恢复正常启动。
当采取扎边不成功,采取下一步措施,进行坐极,坐极后及时成功,电解槽又恢复正常启动。
如果没有及时坐极成功,则就造成短路口爆炸,人员伤亡。 如果当槽控机电压升高,人员进行检查,没有发现原因,而任其发展,则会造成严重漏炉,阴阳极断路,短路口爆炸,人员伤亡。
如果当电解质沿阴极钢棒渗漏,而槽控机因故障没有反应,也会造成严重漏炉,短路口爆炸。
由上面的分析可看出短路口爆炸,造成的损失比较严重,发生此事故的概率相对较大,应该进一步加强管理工作。
三、预防措施
因此,在焙烧启动准备阶段要监管好电解槽的筑槽质量;在焙烧启动过程中要加强巡视工作,做到早发现早处理,使事故发生概率降低到最小化。启动过程中注重测试工作,使电解槽电流分布不均得到及时的治理。