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江门大洞大桥特殊检测及维修加固设计

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广东建材2010年第5期 检测与监理 江门大洞大桥特殊检测及维修加固设计 谭能亚 (江门市市区市政设施管理监督站) 摘 要:通过对新会大洞大桥常规检测、上部结构荷载试验、下部结构倾斜检测以及荷载试验,综合 分析检测数据,认为病害产生的主要原因是车辆超重和软土地基,针对桥梁病害进行维修加固设计, 为所处软土地基的桥梁检测、加固提供了很好的借鉴。 关键词:检测评定;荷载试验;旧桥加固  大洞大桥位于江门市省道¥270古崖线线上,桥面 测。桥梁定期常规检测结果主要为:宽13m,全长770m,于1990年建成通车。大洞大桥引桥 双柱式桥墩,轻型桥台;主桥上部结构为 心腹式薄壁墩。设计荷载为汽--20,挂一100,主桥结构 简图如图1所示。 (1)在T构牛腿位置未设置伸缩缝,桥面铺装层破损 (2)引桥16mT梁均存在竖、斜向裂缝;部分梁端项  上部结构为l7×16m钢筋混凝土简支T梁,下部结构为 严重。52.5m+80m+52.5m的预应力T构加挂梁,下部构造为空 死,造成混凝土破损、钢筋外露。 (3)主桥T构在牛腿、顶板、封锚端、0#块横隔板位 置均存在裂缝、渗白浆现象,部缝贯通整个箱室,且 宽度超过规范允许值。 (4)全桥橡胶支座均在不同程度的老化、分层、剪切 变形等病害。 1 9{I墩 20{{墩 21#墩 22#墩 (5)鉴于主桥T构部缝超宽裂缝贯通全室,部分 图1主桥结构简图 支座破坏严重,根据交通部颁《公路桥涵养护规范》,该 桥被评为四类桥。 病害成因分析: (1)根据裂缝形态以及桥梁竣工图纸资料,T构箱内 顶板产生裂缝的可能原因有顶板未配横向预应力钢束; 纵向预应力钢束密集,施工时预应力管道压浆不实;锚 固区应力集中等。 大洞大桥桥址位于珠三角冲积平原,淤泥深厚、地 质松软,在施工过程中产生桥台位移,后对桥台进行加 固,并增设反压护道;在运营过程中发现墩柱倾斜、支座 剪切、主桥T构下沉等病害。为保证该桥运营的安全性 及长久性,先后对该桥进行了桥梁定期常规检测、主桥 线形测量、主桥静载试验、下部结构检测及墩柱静载试 验,并综合分析检测结果,给出了维修加固设计。 (2)牛腿产生裂缝的原因有预应力锚端的高压力;挂 梁的支反力;伸缩缝传递的汽车冲击力。 (3)0#块横隔板产生裂缝的主要原因是横隔板承 1定期常规检测  利用桥梁检测车对桥面系、上部结构、下部墩台进 受强大的竖向剪力,导致主拉应力偏大。(4)根据该桥所处的高软基区域,且含水量达100%, 行外观检测,并派遣蛙人对水下基础部分进行摄影、检 情得到控制。该工程是一个工程地质条件不良,以致锚 的重视。● 杆失效,支护失败的典型例子。 【参考文献】 [1]《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002) 6结束语 工程地质条件在锚杆工程中起主控作用。地质条件 [2]《建筑基坑支护技术规程》JCJ120—99 不良,使巧媳妇难为无米之炊,白费心机,草草上马,会 [3]《岩土锚杆(索)技术规范》(CECS22:2005) 造成工程事故,或者埋下工程隐患,因此必须给予切实 [4]《岩土工程勘察规范》GB50021—2001 —127— 检测与监理 广东建材2010年第5期 具有高流动性,以及病害位置、方向关系分析,推断部分 个T构的梁格模型,如图3所示,重车加载位置如图4 梁端顶死、支座破坏严重,是由于软土地基的积压、推移 所示。 导致墩柱倾斜,从而导致梁端顶死、支座严重破坏等现 象。 试验过程对各主要控制断面进行了挠度、应变及裂 缝观测,试验结果如下: 2主桥T构线形检测 利用N3精密水准仪,对主桥桥面左边缘、右边缘、 桥面中心竖曲线线形进行测量,其中桥面中心线相对高 (1)实测T构牛腿最大弹性挠度值为16.18mm,理论 计算最大值为16.13mm,满足试验方法要求;实测挠度 荷载曲线如图5所示,挠度基本随荷载按线性规律变 化,说明结构处于弹性工作状态。 程示意图见图2,由示意图可知,T构线形不够光滑平 顺,两牛腿端高差为10cm,下挠较为严重。 (2)偏载侧悬臂根部腹板实测最大弹性拉应变和最 大弹性压应变均小于理论计算值,满足试验方法要求。 图6是部分测点的M—e曲线,应力(应变)随荷载增大 基本按线性规律变化;图7是满载时偏载侧腹板实测弹 性应变随腹板高度变化曲线,应变随高度变化曲线基本 符合平截面假定,表明结构处于弹性工作状态。 (3)在重车作用下,裂缝宽度有所发展,宽度超过规 范允许值,卸载后能恢复原状。 根据试验结果分析,该桥承载力基本能满足原设计 荷载要求,但考虑T构下沉、裂缝超宽等因素,应对该桥 病害成因分析: 进行10吨限载,尽快进行维修加固。 (1)T构悬拼段之间的接缝胶施工质量问题。 (2)混凝土收缩与徐变、预应力钢筋松弛造成的桥梁 非线形变形。 4下部结构检测及静载试验 为彻底了解、掌握软土地基对该桥墩柱的影响,决 (3)不同墩柱基础沉降以及同一个墩柱基础的不均 定对该桥下部结构进行专项检测及静载试验。检测主要 匀沉降造成的T构轻微转动。该桥桩基为摩擦桩,桩基 内容分为墩台基础监控、桥面高程检测、桥墩倾斜度检 上部为20多米的淤泥质粘土,占桩长的一半;持力层为 查、墩台身结构现况检测、支座、伸缩缝间隙、梁端间隙 强风化岩层,且岩面向主跨跨中倾斜,在几个不利因素 及横向错位检测、桩基础断裂情况抽芯检测、基桩承载  的共同作用下,同一个墩柱的两排桩基发生不均匀沉降 力检测等七项。主要结果如下:的可能性很大。 (1)根据检测数据3#~25#墩柱倾斜规律并不明显, 26# ̄36#墩柱向主河道倾斜,近河道附近墩柱倾斜度 较小,近桥台处倾斜度较大,部分超出了公路工程质量 3主桥T构静载试验 根据常规检测结论和T构线形检测结果,决定对 检验评定标准要求的0.3%且不大于20mm,本次检测墩 21#T构进行静动载试验,利用MIDAS--Civil建立单 柱倾斜度与2001年广东省交通建设工程质量检测中心 后轮肇 —— 脯后艳 酋轮 — -_图3主桥MIDAS梁格模型 图4重车布置图 一128一 广东建材2010年第5期 : ‘ 一 图5部分测点的荷载一挠度曲线 _■ ;一 图6部分测点的荷载一应变曲线 — 他,£: 图7满载时偏载侧腹板实测应变随高度变化曲线 检测的数据基本吻合,墩柱倾斜较2001检测数据相比 未有明显变化。 (2)部分墩柱裂缝宽度超过规范允许值。 (3)全桥橡胶支座部分有错位、变形现象,个别支座 己发生剪切破坏。支座的剪切变形方向无明显规律性, 即使同一墩顶上相邻两跨的梁端支座剪切变形方向也 不尽相同。 (4)部分梁端有顶死现象,顶死位置混凝土破损较为 严重。 (5)8处桥面伸缩缝有6处发生了横向错位,其中 18#墩顶伸缩缝横向错位达85ram。 (6)桩基础断裂情况抽检结果发现所选取的5根桩 检测与监理 (3—1号、4—2号 5—1号、33—2号、36—2号)在系梁下lOm 内均无断桩现象,桩身完整性较好。 (7)对3#墩2#立柱进行静载试验,试验结果满足 ((试验方法》要求,表明大洞大桥的桩基承载力可以满足 设计荷载等级要求。 检测结果分析: (1)由于软土地基的高流动性,造成了墩柱的向主河 道方向倾斜,清除了河堤堆沙和其它建筑物之后,倾斜 蛆 未有明显增大。 r_●●●— 引 ● ●_1 (2)由于墩柱倾斜,造成部分梁端项死、偏位;支座出 现横向、纵向的剪切变形;桥面同时发生横移。 (3)由桩基抽芯检测和静载试验可知,墩柱基础未出 现断桩现象,承载能力满足要求。 5维修加固设计 根据检测资料和竣工图纸进行加固设计,桥址当地 经济较发达,在桥梁加固过程不能完全中断交通,主要 工作如下: (1)首先复算T构、25m挂梁、16mT梁以及盖梁在正 常使用状态下的承载能力,经过计算,在正常使用荷载 组合作用下,各构件承载能力均满足规范要求。 (2)对所有裂缝采用化学灌浆方法加固,宽度小于 0.15ram采用环氧胶表面封闭,宽度大于0.15ram进行灌 浆处理。 (3)对T构项板采用粘贴钢板或碳纤维布加固。 (4)对牛腿按加大截面法进行加固,即加厚牛腿截 面,并在新旧混凝土之间植入25mm的螺纹预应力锚杆。 (5)对0#块横隔板采用粘贴钢板加固。 另外,还对25m挂梁、16mT梁以及盖梁墩柱进行加 固,并更换了部分支座、伸缩缝,由于数据较多,不再赘 述。 6结语 通过一系列检测项目,确定桥梁病害以及相应的加 固方法,但考虑经济条件和加固期间不能中断交通等因 素,最后采用被动的加固方案,加固效果也只是维持现 有承载能力水平,未能主动加固,彻底解决问题。● 【参考文献】 [1]姜海波等.新会市大洞大桥软基病害检测.公路,2003,03 [2]罗振华等.梁格法在箱梁桥静载试验中的运用.广东建材 2008(11) ——129—— 

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